今年以来,北元集团化工分公司紧扣集团公司“生产经营降本增效、项目建设合规推进”两大中心任务,直击制约生产的“瓶颈”问题,以真干、实干、苦干、巧干精神,不断推进智能化工厂建设。
立足行业前沿,率先迈出坚实步伐。化工分公司组织电仪技术人员深入生产一线,详细调研各装置现状,认真听取升级需求,细致分析改造的可行性和必要性。
通过现场走访,该公司调研团队精准研判出制约生产的瓶颈难题。即人工依赖度高,劳动成本持续攀升;部分设备数据监控缺失,工艺与设备状态难以追溯;设备老化,远程管理和精细化管理难以实施。对此,电仪技术人员深耕生产一线,细致观察作业流程与设备运行,力求在控制成本的前提下,探索出自动化升级的切实可行之路,为厂区智能化转型提供强大支撑。
传统生产模式下,人为操作失误、环境因素等往往是安全事故频发的主要原因。该公司通过实施PVC装置乙炔正逆水封的自动化排水改造、公用装置采卤B线冷冻盐水泵的远程控制改造等,生产效率与安全性显著提升。同时,全面部署的在线分析仪从根本上消除了生产隐患,大幅降低了生产消耗及化验人员的劳动强度,切实保障了员工生命安全,确保生产在安全稳定的轨道上高效运行。
此外,该公司结合现场实际情况大力实施多项自动化升级改造。其中,580罐区9台鹤管全面完成自动化改造,这一创新之举使自动鹤管装车系统充分发挥了液下装车的优势。改造后,人为操作差错得以彻底消除,管理效率与操作便捷性大幅提升。更重要的是,整个装车过程无需人员直接参与,有效规避了高处跌落、液碱外溅灼伤等安全隐患,危险化学品装车的稳定性、安全性及可靠性得到了极大提升。
然而,在改造过程中,该公司遇到了诸多难题,尤其是首套自动鹤管装车系统与DCS通讯的集成问题,成为横亘在前的改造路上的巨大障碍。这两套系统分别来自不同的供应商,通讯兼容性的缺失成为了改造进程中的关键瓶颈。面对这一困境,仪表管理专员任俊亮挺身而出,日夜钻研资料,反复检查线路,不断更改程序,优化调整各种参数配置,力求找到破解之道。
面对重重困难和潜在风险,任俊亮团队展现出非凡的韧性与远见,将每一次挑战都视为成长的契机与成功的铺垫。每当通讯测试遭遇挫折,他与团队成员都会想到公司“不为失败找理由,只为成功想办法”的工作理念,相互鼓励,共同克服困难。经过无数次的头脑风暴和细致入微的排查,半个月后,他们终于找到突破口,成功实现了两套系统间的无缝通讯。
未来,化工分公司将持续深化系统改造,强化数据集成,为智能工厂筑基,助力发展新质生产力,塑造发展新动能新优势。(化工分公司 李胜波)
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