中国电石网讯:
今年以来,化工集团严格按照陕煤集团“五个新突破”“七个全面深化”“八个精准发力”工作部署,深化拓展“四种经营理念”,扎实推动“固根基、扬优势、补短板、强弱项”重点工作落地见效。所属各单位聚焦提质增效稳增长,在抓重点破难点上持续发力,实施一系列得力举措,通过优化生产组织、细化成本管控、加强亏损治理、强化管理创新等,全力冲刺四季度,确保全年各项目标任务顺利完成。
神木煤化工能源公司实现降本增效1700余万元
今年以来,化工行业持续低迷,市场经济整体下行,神木煤化工能源公司充分运用对标管理“金钥匙”,通过开展5个专题对标,实现降本增效1700余万元。
1兰炭对标降本增效1183万元
该公司以“降低兰炭单耗、原煤限价采购、原煤掺配”作为破局点,先后进行数次对标活动,结合实际修订了《特殊时期兰炭激励政策》,优化了按“兰炭产量和单耗双控制”的分级分类激励,兰炭炉由9台增开到12台。同时,自主更换8mm口径入炉煤筛底为5mm,提高块煤入炉率,使焦面占比降低3%,减少了油渣清理频率。停止采购混煤、原煤,选择采购洗中块,同步加强周边煤矿进场原料煤质量管理。目前,退沫率从20%降至15%;兰炭入炉单耗平均从1.45t/t降至1.38t/t;煤焦油出油率平均从10%提升至11%;原煤库存从10余万吨降至3.3万吨;兰炭库存从9万吨降至5.8万吨,实现降本增效1183万元。
2电极糊对标降本175万元
此前,该公司电极糊采购方式较为单一,受供应商定价约束,成本可控性极小。为了降低电极糊采购成本,经多次调研周边电石企业采购价格后,又到神木市电石集团有限责任公司开展电极糊专项对标学习。了解基本情况后多次赴省外寻找其他电极糊厂家进行商谈,最终采取多轮谈判,倒逼原供应商下调价格,由原来4600元/吨下调至4350元/吨,按全年采购电极糊7000吨计算,降低采购成本175万元。
3电石炉对标节约230万元
该公司之前的电石炉开车率为96.45%,与同行业标杆企业相比仍有较大差距。为提升开车率,通过对标“求取真经”,开展了“三比五优”劳动竞赛活动、建立设备维保维修台账、加强员工业务操作技能培训、引进先进智能设备等,为提升电石炉开车率保驾护航。目前,电石炉开车率为98.2%,4台炉共减员12人,维修成本同比减少至17.65元,综合节约费用230万元,并连续两年获得电石行业能效“领跑者”标杆企业称号。
4氨水降耗对标降本95万元
自2014年锅炉脱硝改造后,该公司氨水消耗一直偏高。通过省内外对标、周边标杆企业调研等方式,反复研讨、论证,最终决定更换脱硝平台两台稀释风机,检查氨气门、疏通氨气喷嘴。该项目成功投运后,每小时可降低氨水消耗量10—15L,按照每年8000小时的运行时间,每吨氨水740元的采购价格计算,可节约生产成本9万元。此外,进行了优化工艺操作,减少蒸发器出口喷嘴堵塞问题,减少氨逃逸结晶,降低氨水消耗量,为锅炉设备“安稳长满优”运行提供了保障。工艺改造后,氨水蒸发器出口氨气温度提高10-15℃,有效延长空预器满负荷运行周期1个月,按每小时可多产蒸汽20t,每小时1000KW负荷4.2t的蒸汽耗,上网电价0.2765元计算,可节约生产成本95万元,实现降耗与创效双丰收。
5优化污水对标降本50万元
该公司污水产水COD化验一直使用传统电磁炉手动加热蒸煮重铬酸钾法进行滴定分析,存在化验速度慢、曝气不均匀、氧化池偏流等弊端。对标后通过加装曝气管道控制阀,节约用电20.35kw,O级氧化池进行打孔平衡水量,达到曝气均衡。实施无人值守模式,进一步优化岗位编制,节约人工成本28.8万元/年。改造后污水处理实现外委转自修,节约检修费用约16万元/年。现污水水质COD指标降至15-30mg/L、氨氮降至10mg/L以下、厌氧池溶氧降至300ppb以下、水解酸化池溶氧降至200-500ppb、氧化池溶氧降至2000-4000ppb,累计降本50万元。(郭义轩)
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