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神木电石热电分厂学习标杆找差距 挖潜创效共践行

日期:2023-7-23    作者:07郭

中国电石网讯:

为保证发电装置安全稳定运行,今年以来,神木电石热电分厂紧紧围绕生产存在的实际难题,从标准管理、设备维护、规范校准、故障处理等方面出发,合理确定对标课题、选定对标企业、制定提升方案,采取实地参观、深层次交流的方式,真正做到“带着问题去,带着答案回”,确保对标行动落实到位、取得实效。
为建立对标管理常态化机制,热电分厂要求各专业、检修班、运行值明确对标重点,按计划时间节点完成对标任务,先后组织到国家能源店塔电厂、内蒙古君正集团电厂、鄂尔多斯电力公司、国能电厂、北元化工、榆林化学、神木富油等单位就生产运行管理、汽轮机夏季如何提高真空、锅炉返料器口下部风帽堵塞、灰库放灰过程扬尘治理、精细化管理等方面对标10次,40多人参与对标,通过不断学习,充分认识到自身存在的差距和不足,进一步明确了提升方向。

输煤系统是保障机组安全稳定运行的重要系统之一,面对掺烧干煤泥不稳定这一难题,热电分厂积极开展对标工作,向标杆单位看齐,努力克服困难。根据实际运行工况数据对比后对给煤机进行改造,将原有的3台振动给煤机更换为皮带式称重给煤机,并在给煤机上部加装清堵机,改造后掺烧干煤泥将不会出现粘煤堵煤现象,通过DCS远程操控根据配煤比例,称重给煤机煤量显示调整实现配煤均匀,有效解决了煤篦子堵煤、给煤机底部粘煤、锅炉燃烧不稳定、装载机配煤不均匀等问题,煤泥掺烧比例持续稳定在60%。
上煤过程中高幅振动筛筛分后的大颗粒煤需倒运至煤场,为降低倒运成本及倒运过程中对周围马路和绿化带造成环境污染,热电分厂通过对高幅筛下部落煤管处加装小型破碎机,将高幅筛筛出大于8mm的颗粒煤、煤泥块进行二次破碎,在小型破碎机出口安装人字形落煤管,将二次破碎后的小颗粒煤、干煤泥再次输送到3#甲乙皮带后运至原煤仓,加装重锤式小型破碎机完成后,缩减了翻斗车、装载机反复倒运车辆损耗及燃油费,改造后每年可节约成本10.22万元,同时改善了周围环境。

通过对汽机机械通风塔的水管道、收水器、填料、托架等进行更换,在机组同等负荷、环境温度下对比,由原来的三台风机运行,降低至两台风机运行后完全满足运行要求,按照目前下网电价0.56元/kW.h计算,可节约生产成本228元/天。循环水泵节能改造后,运行效果明显得到提高,原水泵运行电流为290A左右,改造后水泵运行电流为243A,下网电价按照0.56元/kW.h计算,可节约生产成本322元/天。

精诚所至,金石为开。神木电石热电分厂将继续把“树立标杆、对标挖潜”作为生产经营管理的重中之重,加大对标挖潜力度,内学业务先进,外追行业标杆,将降本增效的主动权牢牢握在自己手里,以对标管理浇灌降本增效之花,形成“人人都是经营者、岗岗都是利润源”的良好氛围。(张丽 李剑)

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