今年以来,电化公司电石车间强化环保提升和效能提升,在环境治理和降本增效工作中持续发力。近日完成的“沸腾炉净化灰分炉掺烧”技改项目,不仅改善了生产作业环境,降低了员工劳动强度,同时大大节省了原料成本。
原来的沸腾炉使用净化灰掺烧后,需使用尿素脱硝后氮氧化物才能达标排放,不仅成本高,而且日常检修需要大量人力物力,存在设备腐蚀和环境污染等安全隐患。为彻底解决这些问题,该车间组织炭材工段管理人员和技术人员多次现场调研,反复论证,决定开展“沸腾炉净化灰分炉掺烧”项目技改。通过一个月的试运行,尿素消耗显著降低。对比前三季度的尿素使用量,分炉掺烧脱硝设备的尿素用量可节约30吨/月,节约尿素使用成本约97.2万元/年,未掺烧净化灰的沸腾炉炉墙不仅避免了腐蚀问题,延长了使用周期,而且还大大降低了检修频次,预计节约检修费用33万余元/年。
接下来,电石车间将继续围绕降本增效总目标,以精细化管理为指导,不断强化全员降本意识,持续推进降本增效工作,为公司绿色高质量发展注入新活力。
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