中国电石网讯
寻找设备技改新方法
持续不断改良生产流程、工作方法、设备设施,是提高生产效率,创造生产效益的重要途径。
建设之初烘干工段卧式窑,产能比较低,是一个“落后分子”,如果更换新型设备,耗资不少。如何把它改造升级,让其继续“服役”,就得从其工艺需求出发,通过工艺ECRS法、设备结构改造,达到使用要求。
“对于烘干机,不仅要从内部的扬料板数量上增加,还要对扬料板选型上研究。至于供热量就得从沸腾炉结构、风机上下功夫了。”原料分厂厂长刘成伟一番话语让改造项目组找准方向定好位。
说干就干,工艺组动员员工收集提案,分析评审,编制改造计划,设备组根据设计工艺改善图纸,对设备进行改造,联系施工。
“产能翻倍,烘干兰炭破损率减小近半,水份合格率大幅提升,超出了预期,烘干工段好样的!”刘成伟在看到3#烘干窑的测试报告后,对于改造效果赞不绝口。
尝到技改的甜头,烘干工段趁热打铁,跟着完成了1#烘干窑的改造,不仅省下了更换新型设备的支出,又为电石炉的兰炭稳定供应增加了一层安全保障。
开辟隐患排查新途径
今年年初,工段定下了全年除尘无高温的奋斗目标,但如何祛除顽疾,彻底消除安全隐患,还需要另辟新径。
根据过往经验教训,在除尘器动火作业前,要清除设备积灰、控制火星范围;作业后要预留观察时限,确保各测温度无异常再投入使用除尘器。面对除尘高温这一顽固问题,工段长李瑞领着一大帮技术人员开动脑筋,终于想出了在烘干窑通入白灰窑废气这一招,利用白灰窑废气内氮气惰性,将进入除尘器气体氧含量降至14%以下,一套综合治理方案下来,烘干窑除尘器全年未发生高温现象。
“能不能将除尘、渣仓、灰仓顶用廊道连在一起,这样又方便又安全。”窑尾岗位人员提出建议。
“能不能在皮带护栏下加装踢脚板,空落落的不安全。”皮带岗位人员提出建议。
烘干工段动员全体人员,全面排查生产区域内的风险隐患,排查隐患、建言献策,每个人都动了起来,做到排查不留死角。工段对员工上报的隐患及时进行审核整改,不留后患,真正走上了一条安全之路。
拓展基础管理新思路
烘干工段经常组织召开员工“自主”管理座谈会,不仅仅是交流经验、分享心得,更重要的是确定工段的小团队准备如何“自主”管理,如何在新的一年展开行动、达到目标。
“我们要建立质量提升管理机制,成为质量信得过班组,带动工段产品合格率稳步提升。”班组人员确定方向、找准目标、开始行动。
巡检时认真观察、巡检完组织讨论,在兰炭烘干过程中寻找有效的合格率控制方法,结合公司、分厂管理制度,形成自己的奖罚机制,最后推广操作方法和管理经验。2021年,一班喜获了“质量信得过班组”荣誉称号。
物尽其力,人尽其才。高佳是沸腾炉操作的“行家里手”,为了培养新员工,他传授徒弟启炉“勤动、会看、慢加风”关键操作法;党星星有双“火眼金睛”,擅长目测兰炭水份值,为烘干兰炭操作参数及时调整提供重要依据;技术型人员高亭,对巡检颇有心得,总是能第一时间发现设备隐患和异常……
烘干一班在优秀班组长朱兴元的带领下有3名成员年终考评优秀,成为了名副其实的明星班组。其他班组见状也不甘示弱,开始大力推行每日一题、每周一案、每月一考“三个一”教育培训,强化班员对操作规程、标准及管理制度的学习,引导全员安全、质量意识和行为向标准化、规范化、科学化转变。
一枝独秀不是春,百花齐放春满园。在新常态下,烘干工段以自主管理、创新提升为目标,充分发挥自身潜能,不断强化班组建设,创新班组管理。“虽然很辛苦,但是收获更多,是工段改变特别大的一年!”获得公司“先进班组”荣誉称号后,工段长李瑞的言语更有信心,“在前进的道路上,我们更会打起百分百的精神,阔步向前!”(锦源化工 田锋亮)
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