近日,从中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司(以下简称宁夏能化)传出消息,该公司2021年针对电石炉达产达标和安稳运行进行技术攻关,初步实现了电石炉装置安稳长运行,装置平均开车率达到99.16%,较上年提升1.16个百分点;自动控制投用率为83%,较上年提升53个百分点,创电石炉运行最好水平。
生产优化补短板
宁夏能化是中国石化集团旗下唯一一家生产电石的企业。为实现电石炉达产达标运行,解决电石炉安稳长运行面临的一系列难点问题,该公司成立电石炉运行专题攻关组,依托运行部“劳模创新工作室”,针对装置运行过程中的“疑难杂症”,大胆实践、攻坚克难。他们坚持每周召开电石炉攻关例会,对电极入炉深度、烟道温度、电极自控、出炉控制等工艺指标进行优化,强化入炉原料质量控制和电石质量控制,大幅提升电极自控率,极大提升了电石炉运行的稳定性。
技术攻关消隐患
据了解,原来宁夏能化采用半自动出炉机进行电石出炉,每班需要配备多名人员将出炉口流出的2000℃液态电石引至电石锅内,且半自动出炉机容易出现故障,存在火灾、人员高温烫伤、中暑等安全风险。为提升装置本质安全水平,降低作业风险,该公司通过深入调研,用智能化全自动出炉机代替了半自动出炉机,在降低了安全风险的同时,每年节约人工成本200万元。
此外,宁夏能化利用大修时机,针对炉盖设备及下料柱频繁漏水等问题,对炉盖、下料柱等关键设备进行技术改造,消除了炉盖、下料柱因绝缘问题导致的漏水现象,稳定了电石运行,提升了装置开车率;针对炉气净化系统堵灰及超温状况,对炉气降温沉降系统进行技术改造,提升了炉气净化、降温效果,稳定了净化系统运行。
组织优化促提升
电石生产具有安全风险高、操作稳定性差、涉及专业多、用工多等特点。一直以来,该装置巡检、出炉、破碎等部分操作岗位业务外包,每班班组员工近100人,管理难度大、精细化管控不到位。为此,该公司对乙炔运行部进行组织机构优化,三个区域调整为五个车间,实施小班组管理。“责任田”分了,职责更明确了,车间之间、班组之间、员工之间比安全、赛指标、拼业绩,形成了“比学赶帮超”的良好氛围。
“机构优化后,班组管理的幅度小了,精细化程度高了,班组在生产运行中的主力军作用得以更好发挥。”电石一班班班长杨小伟说。
精准培训提技能
为提升员工操作的精细化水平,运行部因材施教,该公司为不同岗位员工“量身定制”了培训计划,通过一周两次的“基层讲堂”,以设备、工艺、操作系统指导书为重点开展培训和研讨,及时对装置生产运行中的问题进行分析,提升专业技术人员的技术水平。班组培训坚持精准原则,开展“每日一练”,结合装置运行情况,丰富实操题库;对劳务人员开展可视化培训,提升培训效果。通过培训,班组整体操作精准度、装置异常处理能力大幅提升。2021年四季度,电石炉非计划停车率同比降低10%。(来源:中国化工报)
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