提起电石厂原料车间一期生产现场,便在脑海中浮现这样的场景:巡检工满面黑灰,戴着防尘面罩,手中挥舞着扫把,将脚下的灰扫成一堆,接着去另一个地点重复以上动作。“现场卫生不是打扫一遍就能干净的,”巡检工马祥坤说:“刚打扫完一处,还没歇一会,一转头又落满灰尘。”说完便无奈的摇摇头。
一直以来,托克逊能化公司党委坚持贯彻落实“三个带头人”管理理念,电石厂紧紧围绕公司党委要求,在改善员工工作环境、提升现场工作效率方面下功夫,特别是今年以来,结合电石厂生产实际,由原料车间牵头,以创新改善为主要抓手,对生产现场实施一系列改造工作,2021年上半年,原料车间提出创新改善项目20余项,对现场设备及工作环境进行不断优化,现场环境得到极大的改善,员工的幸福感也得到根本上的提升。一期中转站是炭材及石灰进入下道工序的主要通道。石灰可逆皮带在运输原料过程中扬尘较大,面对这一情况,原料车间经研究决定拆除中转站四楼石灰线可逆皮带,通过设置三通控制将石灰直接送入料仓,减少皮带运输过程中因二次跌落造成扬尘现象。经过一周时间的改造,现场扬尘减少,石灰破损率降低,同时,巡检工只需在一楼控制气动插板即可完成打料,大大降低了劳动强度。班长李强说:“石灰可逆皮带改造后,降低粉尘对员工的伤害,工作环境越来越好了。”原料车间一期中转站1#除尘器由于管道直径偏小,除尘器风量得不到最大利用,导致除尘效果较差,原料车间成立攻关小组,对1#除尘器管道及各扬尘点收尘管道进行优化改造。在多次实地勘查与讨论后,车间将干料皮带机吸灰管及干料振动筛吸灰管拆除,更换为Φ300mm吸灰管道,并拆除中转站一楼1#除尘器吸灰管道,经过改造吸灰管道直径增加,现场吸尘效果得到有效提升。在加强环境改善的同时,原料车间“以问题为师”,聚焦现场实际问题。沸腾炉为炭材烘干提供热量,运行过程中,若出现操作不当会导致结焦、风帽损坏等问题,需要人员进入沸腾炉处理,作业时存在炉膛拱顶掉砖、挡火墙倒塌等风险。原料车间党支部结合该问题,成立专项小组,重新梳理沸腾炉作业流程,并将沸腾炉炉膛重新砌筑。新的沸腾炉炉膛,增加了圈梁及构造柱,将墙体分割,杜绝大面积脱砖,降低了炉膛坍塌的风险,同时加大现有炉膛尺寸,减少挂焦、积灰,延长沸腾炉使用周期,从设计层面进行改造,有效降低炉膛检修、抢修几率。截止目前,原料车间一期、二期共9台烘干窑炉膛已全部改造完毕。目前,原料车间各项改造工作正在有序推进,员工们殷切盼望着改造后的成果。(电石厂原料车间 田燕)
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