中国电石网讯:
节能降耗是一项长期工作,需要干部员工主动探索、积极创新。点点滴滴的循环优化,汇聚起来就是企业的相对优势。
“事事追求点点滴滴的合理化”、“竭尽全力创造企业相对优势”是东方希望集团价值观念的重要组成部分,更是实现循环优化、点滴改进、降本增效的必经之路。乌海中联化工有限公司(简称:东方希望乌海电石)原料工区干部员工以“四大观念”为指引,集思广益、主动创新,持续优化生产工艺和作业环境,在实现降本增效的同时,让员工更加体面的工作和生活。
乌海电石原料工区主要承担将原料(焦炭、兰炭)烘干并输送到电石炉的任务,在此过程中,粉尘控制与收集是对环保指标产生直接影响的重要因素。受兰炭的特性和强度影响,用于输送兰炭的振动给料机的底板、侧板极易磨损,磨损后的料斗经常产生漏料、洒料等情况,不仅造成了现场工作环境变差和原材料的浪费,还加大了作业人员的劳动强度,现场运行人员常常因为处理漏料不能按时交接班影响工作积极性。为了改善这一问题,技术人员“走出去、请进来”,不断对标行业先进单位,最终决定引进定量给料机,从根源上解决这个问题。
定量给料机使用裙边皮带传输,通过物料自重蠕动下料,降低了物料粉末率的同时也减少了现场粉尘,粉尘控制、收集效果显著。以往,每班都需要安排一名巡操工耗时一小时来清理湿料地坑的漏料,底板、侧板的磨损也需要每个月酌情补漏两到三次。改进后,底板、侧板磨损大幅降低,仅需日常维护即可确保其稳定运行;湿料地坑现场卫生也降至每两班打扫一次,员工每天可以按时交接班,且可以干干净净地交接班,真正实现了让员工体面、自信地工作和生活。此外,设备更换后改善的不仅仅是工作环境和人员劳动强度的问题,其降本增效成果也很突出。之前配置3台1.1KW的电机24小时运转才能满足原料输送需求,通过技改后只需1台2KW的变频电机即可满足生产需求,每年可节约一半以上的电费。
节能降耗是一项长期工作,需要干部员工主动探索、积极创新。点点滴滴的循环优化,汇聚起来就是企业的相对优势。为持续提升公司经济、环保效益,乌海电石不断对标学习,引进了净化灰输送焚烧项目,降低燃煤消耗。以往炭材烘干大多使用高价煤粉助燃,每年耗用兰炭粉数千吨,费用达上百万元;与此同时,依据政府现行的固废处理管理办法,公司电石炉运行产生的净化灰需要交由外委单位进行无害化处理,每月仅处理费用就要几十万元,大量的成本投入引发了公司管理人员的思考。
秉承“事事追求点点滴滴的合理化;竭尽全力创造企业相对优势”的价值观念,公司组织技术人员尝试以净化灰替代高价煤粉助燃,在变废为宝的同时,降低了经营成本。项目建成后,电石净化灰通过输送装置直接进入原料工区沸腾炉进行燃烧,相较以往层层转运的兰炭粉输送,采用密闭氮气管道的新输送装置既优化了流程,又减少了维修成本及电耗投入。如今,高价煤粉使用量较改造前同比下降80%,煤耗指标优化成果显著,且净化灰助燃充分利用了废弃物资,净化灰焚烧产生的灰渣每月持续为公司创造数十万元的效益,经济及环保效益显著。
在追求合理化的道路上,点点滴滴都是大事。通过技改、创新节约的每一度电、每一滴水,省下的每一颗螺丝,日积月累之后都会产生巨大的价值。乌海电石将继续以刘永行董事长提出的工作要求为指导,“在安全环保、技术创新、节能降耗、劳动效率等方面持续研究,下大功夫,全面对标,发挥出更大的潜能”,以实际行动不断创造企业相对优势。
中国电石工业协会 版权所有 京ICP备19004746号-1
电子邮箱:ccia00@126.com 电 话:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里 4 区 16 号楼501室